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1252102848
級(jí)別: 正式會(huì)員
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搞一臺(tái)繞線(xiàn)機(jī),用信捷XD5E,誤差累積會(huì)越來(lái)越大,把伺服電子齒輪比調(diào)大用處不大,請(qǐng)大佬指點(diǎn)一下。還是這種機(jī)器用總線(xiàn)控制會(huì)比較好 |
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1252102848
級(jí)別: 正式會(huì)員
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走固定線(xiàn)速度,繞第二層就有誤差,到后面累積誤差越來(lái)越大 |
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andy003
級(jí)別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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你的誤差是伺服位置誤差 還是線(xiàn)排不好(第二層起點(diǎn)有沒(méi)有偏移1/2線(xiàn)徑) 用的是PLSF指令 繞線(xiàn)不是應(yīng)該用補(bǔ)間指令? 你是繞哪種東西? [ 此帖被andy003在2025-04-26 07:41重新編輯 ] |
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皮五
級(jí)別: 工控俠客
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這個(gè)繞線(xiàn)不是根據(jù)轉(zhuǎn)了多少圈來(lái)的嗎? |
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1252102848
級(jí)別: 正式會(huì)員
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每層加了兩倍線(xiàn)纜直徑,前面有送線(xiàn)機(jī)構(gòu)。要橫速。感覺(jué)用脈沖控制不是很好用。 |
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1252102848
級(jí)別: 正式會(huì)員
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每層加了兩倍線(xiàn)徑長(zhǎng)度 |
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siyatu2001
級(jí)別: 家園常客
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信捷有團(tuán)隊(duì)搞收卷,不過(guò)程序算法都是保密的,我也是換了其它方案搞定的 |
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qiujingsong
工控行者
級(jí)別: 略有小成
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收卷機(jī)用伺服或高精度編碼器。用360度模數(shù)做。可清除誤差 |
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旋轉(zhuǎn)編碼器
級(jí)別: 略有小成
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可以試試采用絕對(duì)值編碼器來(lái)做位置控制 |
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附件:
16單圈并行信號(hào)編碼器17.pdf (708 K) 下載次數(shù):21
附件:
GES58單圈絕對(duì)值并行-4096.doc (324 K) 下載次數(shù):17
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